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江南工业集团圆满完成紧急原材料检测任务
2026-04-03 11:45:17 字号:

江南工业集团圆满完成紧急原材料检测任务

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3月初,中国兵器江南工业集团计量理化中心接到一项紧急任务,对18个批次、共计470件原材料开展进厂超声波检测验收。这批原材料是多条生产线的关键“粮草”,检测进度直接牵动整个生产链条的启动,留给团队的时间仅有十余天,一场与时间赛跑的攻坚战就此打响。

“这不仅是一次常规检测,更是一场必须打赢的质量前哨战。”计量理化中心负责人在动员会上明确要求,并迅速组建由中心无损检测室技术骨干组成的原材料检测攻坚突击队,全力保障任务按期完成。

方案敲定之时,夜色已深。突击队长周伟武带领队员放弃休息,直奔物资存放现场。在堆积如山的原材料前,大家打着手电逐一勘察物料状态,现场研讨抽样方案,反复比对优化,直至深夜十点才确定最终检测方案。

次日上午,检测工作推进至第三批次时,一台主力超声波检测仪突发故障,显示屏闪烁、信号接收异常。操作技术员陈志鹏多次重启,设备仍无法正常工作。短短几分钟,七八名技术人员闻讯赶来,围在设备旁共同排查问题。有人从波形判断电路故障,有人结合现场情况推测受潮影响。面对是否拆机检修的抉择,周伟武在征询设备组技师意见后,果断作出“拆机排查”的决定。

大家小心翼翼拆解设备,最终在主电路板上发现一处电容因受潮出现接触不良。技术骨干胡荣迅速找到适配备件完成更换,随着设备重新通电、屏幕上出现稳定波形,大家悬着的心终于放下。

设备故障刚排除,技术难题又接踵而至。这批原材料规格繁杂、工件形状不一,部分工件表面粗糙、检测面狭小。采用常规检测方式时,超声波探头与工件表面贴合不紧密,声波传导效果不佳,导致检测信号不稳定,严重影响检测效率。“照这样推进,很难按时完成任务。”第三天的工作碰头会上,队员周杰道出了大家的担忧。检测骨干们围着工件样品凝神思考,对照标准反复推演,积极寻找破题思路。

“我们能不能改进探头贴合方式?”年轻技术员陈志鹏提出想法。复杂形状工件使用常规贴合介质难以全面覆盖,若设计柔性贴合垫,适配工件外形提升接触面积,或许能改善检测效果。一场现场头脑风暴迅速展开,队员们分工协作,有人筛选材料,有人设计结构,检测现场的灯光彻夜长明。最终,团队采用医用硅胶制作出多款不同厚度的简易柔性贴合垫,经实测,特定形状工件的声波传导效果提升近40%。

与此同时,针对表面粗糙工件的检测难题,龚宸剑创新提出“多层扫查法”,通过不同角度、不同压力的多次扫查与信号叠加分析,有效排除了表面状态对内部缺陷判定的干扰,进一步保障检测精准度。

这些立足现场、实用高效的“土办法”,切实破解了检测瓶颈。周伟武认真记录下每一项创新做法,准备待任务圆满结束后,将及时总结梳理这些现场经验,固化形成标准化作业指导书。

随着最后一份检测报告正式出具,470件原材料全部符合验收标准,未发现影响使用性能的超标缺陷。计量理化中心突击队以过硬作风、精湛技能和创新思路,如期打赢这场紧急检测攻坚战,为生产线顺利启动筑牢了质量第一道防线。

来源:红网

作者:龚宸剑 许晓波

编辑:凌雨晴

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