
今年28岁的赵一霖,是哈尔滨工程大学机械工程专业硕士毕业生。毕业四年来,他扎根发动机总装生产一线,在机器轰鸣中褪去青涩稚气,淬炼成了岗位上独当一面的青年工艺骨干。发动机是装备的“心脏”,每一处装配精度都直接关乎利箭的腾飞。作为中国兵器江南工业集团“铸心”团队的成员之一,赵一霖深耕一线、勤学善思,将扎实的理论深度融入生产实践,用实干与担当书写了新时代高校毕业生扎根基层、建功立业的青春风采。
勤学善思,完成理论到实操转变
初入生产一线,标准化的装配工位、繁杂的零部件与特殊的作业环境,让刚走出校园的赵一霖产生了短暂的心理落差。课堂理论侧重原理研究,而现场工作始于基础装配操作。他调整心态,立足岗位从零起步,给自己定下每日研学攻坚的准则,坚持每日吃透一项实操难题。面对涂层处理、温控固化、水压工装设计等各类现场问题,他主动向老师傅、设计师、质量专员虚心求教,把理论疑点转化为实操课题,随时记录总结、上机验证,在学思践悟中积累现场经验。
针对密封圈压缩率影响水压试验效果的实操难题,赵一霖反复比对各类密封结构参数,不断演算、复盘、优化,摸清了密封圈压缩率对水压试验的影响规律,总结出一套更符合实际工况的装配参数。四年时间里,他积攒了厚厚一摞工作笔记,手绘结构图、参数推演、故障警示记录密密麻麻。日复一日的深耕钻研,让他快速补齐实操短板,顺利完成从学子到青年技术骨干的蜕变成长。

精益求精,严守产品质量关口
动力部件装配工艺精密、容错率极低,壳体间隙、喷管精度、粘接工艺等细微参数偏差,都可能影响整机运行状态。赵一霖坚守“毫厘不差、精益求精”的质量准则,把科研求真的严谨作风贯穿操作全流程。
去年3月,发动机在装配时,出现装配力到位但尺寸不到位、数据不一致的问题。为排查症结,赵一霖带领团队逐台拆解复查同批次产品,借助精密工具细致比对配合面精度,最终查明零件公差临界偏差是问题根源。他围绕装配顺序、涂胶工艺、零件配合方式开展多轮试验优化,创新调整零部件装配次序,增设双点位尺寸复核工序,有效解决装配偏差问题。优化方案落地后,产品装配一致性显著提升,为生产线提质增效筑牢坚实工艺保障。
知行合一,实战锤炼过硬本领
地面静止点火试验是模拟发动机真实工况的关键考核环节。数千度的高温燃气喷涌而出,推力、温度等多个传感器同时记录数据。这是对装配工艺最全面、最严格的实战检验。
近一年来,赵一霖完成20余次点火任务,保障各项目有序推进。每轮点火试验他全程坚守一线,统筹设备装调、传感器布设、点火测试全流程管控。数十秒的点火试验紧张严苛,每一组数据波动都牵动人心,直至试验圆满成功、指标全部达标,他才能卸下紧绷的心神。一次次实战试炼,让他深刻体会到岗位责任的重量,也让他的工艺把控能力、应急处置能力在实战中不断升级。
四年坚守,初心不改。赵一霖正以青春实干助力装备制造提质升级,用坚守与担当书写了新时代青年技术人才扎根基层、建功立业的奋进答卷。
来源:红网
作者:田滢紫
编辑:李乐怡
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