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江南工业集团:精益改造降本增效 废旧设备焕新重生

来源:红网 作者:李彤 编辑:杨莉莎 2026-04-17 21:43:31
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在精益生产与绿色智造理念指引下,中国兵器江南工业集团立足现有设备资源,聚焦生产痛点,大力推进老旧闲置设备维修改造,以技术创新破解使用瓶颈,鼓励技术人员开展设备“微改造”“精升级”,深挖存量资产价值、降低运营成本,推动设备维保从“被动维修”迈向“主动改造、降本增效、循环利用”新阶段,以低成本改造实现效率与质量双提升,走出特色设备循环利用新路径。

闲置测试仪精准复绕,破解锈蚀适配双重难题

此前购置的光纤解脱力测试仪,曾因长期处于不良环境、缺乏日常维护,陷入彻底无法运转的困境。设备金属零部件大面积氧化锈蚀,核心变频器完全失效,不仅无法开机运行,其原本适配铜质线材的收线机构,在线槽尺寸、导向轮材质上也与纤细敏感的光纤产品完全不兼容。

光纤外层凯夫拉保护层对摩擦、刮蹭极为敏感,而设备锈蚀的过线轴、计米轮、排线轮等接触表面粗糙,强行使用极易造成光纤断裂、保护层损伤。加之设备须部署于高湿度靶场环境,锈蚀问题会进一步加剧,运行可靠性毫无保障,这台设备一度濒临报废。

面对设备锈蚀、适配性差两大核心问题,江南工业集团机动能源中心设备技术人员主动请缨,深入现场测绘分析,量身制定“除锈、替换、包覆、维护”系统改造方案。针对锈蚀过线轴,彻底除锈后喷涂防锈油,再包覆质地柔软、摩擦系数低、耐腐蚀性强的铁氟龙热缩套管,为光纤打造安全接触界面。更换了难以修复的锈蚀计米轮为包瓷计米轮,凭借陶瓷涂层光洁耐磨、抗腐蚀的特性,兼顾计量精度与光纤防护,将原浅宽沟槽排线轮,定制更换为深窄沟槽不锈钢导线轴承,既实现光纤精准限位,又提升设备防锈能力。最后对整机所有锈蚀部位全面除锈、补漆、润滑,加注高性能润滑脂,增强设备高湿环境下的耐候性。

经过一系列精准改造,这台闲置的测试仪成功变身全自动光纤复绕机,具备快速自动收线、自动排线功能,运行平稳且全程无光纤损伤,改造成本远低于新设备采购费用,成功盘活闲置资产,实现变废为宝。

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真空热合机集成升级,简化流程提升生产效能

无独有偶,江南工业集团总装工房原有热合机作为产品包装封口关键设备,因原始设计未集成真空抽取装置,成为制约包装工序效率的核心痛点。开展真空包装作业时,需搭配独立真空机辅助,操作人员要完成初步热封、安装抽气嘴、外置抽真空、二次斜向热封、裁剪袋口等七步繁琐操作,流程冗长且需多次切换设备、人工干预。

复杂的操作不仅拉低生产效率,还极易因人为失误出现热封不严、气嘴泄漏、包装漏气等问题,直接影响产品封装质量与保存期限,设备功能升级迫在眉睫。

江南工业集团机动能源中心设备技术人员再次扛起改造重任,依托扎实专业能力,先对设备进行三维测绘,在UG软件中建立1:1精准模型,为改造设计筑牢基础。改造过程中,保留设备原有主体框架,通过焊接钢板加固结构、加装气缸驱动夹持装置、集成单抽气嘴组件、增设防爆气阀与机械互锁机构,将真空抽取功能深度融入设备本体,打造出集夹持、抽真空、热封于一体的全自动真空热合工作站。

改造过程中,技术人员不断优化方案,将双气嘴改为单气嘴,提升抽气稳定性。通过热处理加强上压条,解决设备变形问题,实现压条未闭锁不抽气、气嘴未复位不热封的本质安全控制。如今,操作人员只需启动设备,即可在单一工位自动完成全包装流程,彻底省去人工繁琐操作,封装质量稳定可靠,且改造成本不足新设备采购价的10%,真正实现“小投入、大回报”。

来源:红网

作者:李彤

编辑:杨莉莎

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